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一起窑尾漏料事故的原因分析及处理

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人气:-发表时间:2021-09-25 11:09【

 某水泥公司5000t/d生产线配置Φ4.8m×74m回转窑,于2006年10月投产以来,一直生产较为平稳,2019年3月检修后恢复生产回转窑窑尾漏料比较频繁,导致产量降低,严重制约生产。现将存在的问题及分析处理结果总结如下,仅供参考。

一、窑尾漏料事故过程陈述

 3月14日22:06回转窑投料,15日夜班产量加至385t/h系统运行正常。由于原料磨频繁跳停,生料库位较低,16:38回转窑减料至280t/h运行,15日中班原料磨趋于正常,计划次日原料磨磨辊紧固螺栓回转窑未安排加料。16日11:01分原料磨停机紧固磨辊螺栓,17:56紧固完成原料磨开机,18:30回转窑安排加料。产量加至385t/h时窑尾出现漏料。减产至370t/h稳定30min后窑尾又出现漏料。直至减产到320t/h时漏料情况不再出现。

二、原因分析

2.1 配料方面

(1)该公司由于MgO及R2O含量一直偏高,采取高硅率的配料方案,投料初期由于原料磨系统的不稳定造成硅率偏低(见表1),有害成分窑尾聚集严重,物料液相量提前出现,漏料初期16日发现71~73m处出现有微结圈现象。

表1 投料初期及正常生产时生料成分对比

投料初期及正常生产时生料成分对比

投料初期及正常生产时生料成分对比

(2)回转窑投料量较低煤磨热风不足,导致煤粉细度及水分偏离指标(见表2)。由于细度偏粗,水分偏大,造成煤粉出现后燃现象

表2 投料初期及正常生产时燃料质量指标对比

投料初期及正常生产时燃料质量指标对比投料初期及正常生产时燃料质量指标对比

从表1、表2中可以看出,由于碱含量较高、配料硅率偏低控制,导致液相提前出现,外加煤粉水分偏大,细度偏粗,煤粉存在后燃现象,加剧了尾温升高,促进了结皮、结圈现象的出现,为最终导致71~73m处出现微结圈创造了条件。

2.2 操作方面

(1)在3月15日产量加到385t/h时,高温风机拉风至885r/min(见表3),后因原料磨原因减产至280t/h运行,操作上只调整了喂料量,系统拉风未作调整。

表3 漏料事故前后烧成系统运行参数

漏料事故前后烧成系统运行参数漏料事故前后烧成系统运行参数

从表3中可以看出,系统拉风较大,导致窑尾温度偏高,液相提前出现,造成71~73m处出现有微结圈现象,结圈位置位于窑尾托架附近,物料进入窑内速度受阻。这是漏料的直接原因。

三、处理措施

(1)配料指标调整控制KH:1.00~1.02,SM:3.1~3.3,IM:1.25~1.35,防止结圈部位进一步恶化。

(2)采用低灰分(16%)的原煤使窑前火焰缩短促使煤灰沉降在烧成带内,防止煤灰后飘;同时控制细度、水分在正常范围内。

(3)降低高温风机风量,做到风料匹配,防止风量过大导致烧成带后移窑尾温度升高。

(4)减小三次风闸板开度由45%调整到35%,加强窑内通风,减少由于煤粉原因造成的不完全燃烧。

(5)煤管每8h动一次,控制范围+200mm~-200mm,利用冷热交替方法使圈尽快脱落。

(6)窑尾投放石灰石,冲击结圈部位,使其尽快脱落

(7)有临停的机会,系统加大风量冷却,采取急冷急热的方法使圈尽快脱落。

四、效果

 通过以上调整,系统整体趋于好转,漏料现象逐渐减轻。回转窑于19日中班18:00出现临停,系统加风急冷,开启窑后恢复正常生产(图1),产量加至385t/h未出现漏料现象。

图1 恢复正常生产后烧成系统中控截图

图1 恢复正常生产后烧成系统中控截图

五、结束语

 这是回转窑后结圈的典型案例,造成这一事故的原因和部位各厂不一,操作控制上应该做好预防工作,一方面能从根本上杜绝窑尾漏料发生,另一方面即使发生了也能实施预案尽快处理,可将损失降到最低。

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